凍干粉針制劑是揚子江藥業集團凍干粉針劑2號車間的主要產品類型,以前車間燈檢采用全自動燈檢機與人工燈檢相結合的方式,產品轉運流程繁雜,生產效率低,每天人工上料收料費時費力。燈檢已經成為車間前道后道生產線的瓶頸工序。

為解決這一瓶頸問題,在車間設備主任帶領下,奔騰QC小組成員采用頭腦風暴、查新借鑒的思路深入思考。在現有的目檢技術中,均需人工將藥品從運轉的軌道中拿出來目檢,檢測合格后再放入托盤中。小組成員提出一個思路:能否引進一種取代手持產品進行燈檢的設備,減少燈檢過程翻轉、碼放的流程。通過查閱相關專利發明,成員們發現西安市場上有幾種類型的半自動燈檢機可滿足該需求。一番激烈討論后,奔騰QC小組拿出了一個方案:引進新型半自動燈檢機,根據全自動燈檢機輸出的產品(合格品與待處理品)數量及速度,合理配置并優化聯線方式,實現全自動與半自動燈檢速度的匹配的同時,確保產品燈檢質量。
 
經過長達8個多月的攻關,小組成員對最終設計后的半自動燈檢機進行聯線,同時針對設備聯機運行過程中的問題確定技改措施并確認技改效果,最終完成既定目標:實現全自動燈檢機與半自動燈檢機聯線生產的速度匹配率平均達到98.86%。
 
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。成立于2006年的奔騰QC小組由生產、質量、設備等各級技術人員組成,他們不斷探索、創新,在質量管理道路上奔騰不息10多年,連續12年獲得全國QC論文一等獎和最佳發表獎。 


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