質量是企業的生命,而工作流程的質量更是直接影響到企業經濟效益。揚子江藥業集團質管部Discovery QC小組攻關的課題《降低駁貨過程產品掉落發生率》,就抓住了工作流程質量這個關鍵因素。這個課題來源于一起工作失誤。倉庫人員在進行碘克沙醇注射液驗收時,發現其中一個托盤上存在破損件,藥液滲出,由此導致21件破損件直接報廢。

    這一失誤處理前后歷時15天,涉及質管部、制造部、銷售支持部和汽運公司等部門約60人次,直接損失金額約5萬元。事后,質管部對2015~2016年的駁貨情況進行了統計,發現駁貨過程產品掉落率和損失金額較高。針對這一現象,Discovery QC小組集體討論后決定選擇這一課題作為攻關項目。

    首先要查找原因,一開始大家束手無策,因為對駁貨這個崗位幾乎沒有什么了解。但在組長的激勵下,大家開始進行實地觀察記錄,和以前發生過駁貨掉落的師傅進行面談,終于發現駁貨過程中存在路線、零頭、人員和設備配備等方面的問題,造成了駁貨過程產品掉落。小組通過咨詢供應部,調研了市場上的駁貨設備,采購了AGV小車,補齊了人員和設備配備方面的不足。

    此后,又經過了26次小組的攻關活動,解決了一個又一個問題,攻關小組成功地將駁貨掉落率由攻關前的0.71降低至0.33,順利實現了目標。這一課題還一舉獲得2017年度全國醫藥行業QC成果發表一等獎。

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