“靠右一點,再向下一點。”“好!”話音剛落,一根軌道被成功鋪就。2011年6月,仲夏,揚子江藥業(yè)集團凍干粉針劑2號車間改造現(xiàn)場呈現(xiàn)出一派熱火朝天的景象。沒有空調,沒有完整的路面,甚至沒有足夠的照明,但一群年輕人手拿經緯儀、礦質水平儀、激光測距儀等,反復地進行著水平掃描,找準定點位置……他們個個揮汗如雨,仔細而又專注地進行著軌道鋪設。這群年輕人是揚子江藥業(yè)集團凍干粉針車間“春雨”QC小組成員,此時,他們正在為創(chuàng)建“半封閉式全自動轉運系統(tǒng)”緊張而又忙碌地攻關著。

  揚子江藥業(yè)集團凍干粉針車間灌裝區(qū)域為B+A級。按照傳統(tǒng)生產工藝,藥液灌裝、半壓塞后,在A級環(huán)境下,由操作工將中間體轉移至凍干機箱體內,待凍干結束、全壓塞后再由操作工搬出凍干機箱體完成軋蓋。在搬運過程中,產品未完全密封,存在人員與藥品接觸的風險。實施無菌轉移,作為制藥行業(yè)的必然要求,越來越成為保證產品質量的必由之路。為此,“春雨”QC小組綜合考慮投資成本、無菌保證、自動化程度和可實現(xiàn)性因素后,最終確定選擇“半封閉式全自動轉運系統(tǒng)”作為攻關課題。

  方案敲定后,“春雨”QC小組成員便按照改造流程和固定驗證規(guī)則,分別從安裝確認、運行確認和性能確認3個方面進行技術攻關。在兩名德國技術工程師的指導下,他們首先從核心環(huán)節(jié)——軌道鋪設著手進行攻關。無論是軌道安裝、節(jié)點連接、水平調節(jié),還是最終的采砂澆鑄,每一個環(huán)節(jié),每一個流程,他們都精心設計,一絲不茍。因為他們知道,軌道鋪設完成后,它將承受數噸重的移動小車的重力。軌道鋪設完畢,接著就是安裝移動小車,這也是一項要求極其嚴格的工作。他們將數噸重的移動小車用吊裝機運至現(xiàn)場后,立即著手電氣系統(tǒng)安裝、技術夾層管線排查、現(xiàn)場布線及UPS電源定位,直到找到最完美的契合點。

  硬件安裝結束后,接下來是一系列紛繁復雜的軟件調試工作。對于后期單獨整合至現(xiàn)場的軟件設施,“春雨”QC小組成員考慮更多的是如何做到精準對接和協(xié)調一致,包括小車與凍干機通訊、粒子監(jiān)測及人員可控性等。方案設計要求必須做到全過程塵埃粒子檢測,但在實際測試過程中,卻發(fā)現(xiàn)安裝后的系統(tǒng)尚未與區(qū)域懸浮粒子監(jiān)測系統(tǒng)連線,無法實現(xiàn)全過程動態(tài)監(jiān)測。為解決這一問題,他們選擇了無線懸浮粒子檢測系統(tǒng),并把它整合到整個灌裝區(qū)域,所有的通訊均通過無線發(fā)射器、聲光報警裝置和終端PC機連接,實現(xiàn)了無人值守也能做到全過程動態(tài)監(jiān)測。隨后,“春雨”QC小組成員又針對層流系統(tǒng)、平臺密封對接、安全聯(lián)鎖等進出料系統(tǒng)進行各項測試,每個驗證項目都經過無數次的反復試驗,確保了ALUS自動進出料系統(tǒng)正常運行。

  設備安裝、運行測試及TSB驗證合格后,“春雨”QC小組立即著手連續(xù)6批產品的驗證及后期觀察。驗證結果顯示,F(xiàn)T進料理瓶臺、TC移動小車、UT出料理瓶臺、PMS在線塵埃粒子檢測系統(tǒng)之間的銜接接近完美,系統(tǒng)運行正常,極大地避免了半成品轉運過程中存在人員接觸藥品的無菌風險,保證了產品質量。這一攻關成果最終榮獲2012年全國醫(yī)藥行業(yè)QC成果評比一等獎和最佳發(fā)表獎。

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